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噴霧干燥機粘壁解決方案

來源:常州市龍溪干燥設備有限公司  發布時間:2019-7-19 9:03:30  點擊量:

概(gai)述

噴霧干(gan)燥塔(ta)粘(zhan)壁是(shi)生產企業經常遇見(jian)的問題,粘(zhan)壁嚴重時,噴霧塔(ta)無法操作。國內某氯堿企業投(tou)資8000萬元建(jian)成(cheng)年產9萬噸/年磷酸鹽生(sheng)產線,其中,離(li)心噴(pen)霧干(gan)燥(zao)塔(ta)產能6萬噸,壓(ya)力噴(pen)霧(wu)干燥塔(ta)產能(neng)3萬(wan)噸(dun)。由于兩塔均存在(zai)嚴(yan)重的(de)(de)粘(zhan)(zhan)壁問(wen)題,不(bu)能(neng)投入生(sheng)產(chan)(chan)。結(jie)合企(qi)業(ye)生(sheng)產(chan)(chan)急(ji)需,對噴霧塔粘(zhan)(zhan)壁進行診斷,制定技改方(fang)案,并付(fu)諸實施(shi)。經過努力(li),我公司成功為客戶解(jie)決(jue)了離心噴霧干(gan)燥(zao)塔和壓力(li)噴霧干(gan)燥(zao)塔的(de)(de)粘(zhan)(zhan)壁問(wen)題,使企(qi)業(ye)實現了正常生(sheng)產(chan)(chan)。

 

2離心噴霧干燥塔粘壁解決方案

 

21、離心噴霧塔粘壁結疤情況

某企業離心噴霧(wu)塔直徑10米(mi),上(shang)段園筒體高lO米(mi)、下段錐簡(jian)體(ti)高8米、內(nei)置熱風分配器。該塔(ta)存在嚴重(zhong)(zhong)的(de)粘壁(bi)問題(ti),在塔(ta)壁(bi)上結(jie)成(cheng)的(de)疤(ba)塊(kuai)可重(zhong)(zhong)達數百千(qian)克,疤(ba)塊(kuai)從(cong)10多米的高處轟然(ran)崩(beng)塌,砸(za)壞設備,堵塞管道,無法正常生產。生產企業多次(ci)組(zu)織技(ji)術專家會(hui)診,進行(xing)整(zheng)改,仍未有效解決(jue)問(wen)題,粘壁依(yi)舊。

22離(li)心噴霧塔布風機構(gou)

離心噴霧塔(ta)布(bu)風機構(gou)示于圖(tu)2和(he)圖(tu)3


離心(xin)式霧(wu)化器(qi)位于塔頂中央,錐型蝸殼(ke)分布器(qi)通過四層導流片進行布風,熱風環(huan)繞霧(wu)化器(qi)旋(xuan)流進入干燥器(qi)。霧(wu)化器(qi)由一臺90kW電(dian)機驅動(dong),額定轉速(su)12000rmin。柱形霧化盤直徑(jing)250mm,側壁設置4層(ceng)噴孔,每層(ceng)30孔,孔徑10mm,額定(ding)噴(pen)液量9m3h,熱(re)風進口溫度500℃,出口130℃,風量25000Nm3h

23離心噴(pen)霧塔粘壁問題診斷

離心噴霧干(gan)燥塔(ta)器中存在(zai)著氣旋(xuan)(xuan)流(liu)和霧旋(xuan)(xuan)流(liu),兩種流(liu)場(chang)相互作用,彼(bi)此(ci)耦合,而呈現出一定的(de)(de)流(liu)場(chang)形態,氣旋(xuan)(xuan)流(liu)攜帶霧旋(xuan)(xuan)流(liu)作向下的(de)(de)螺旋(xuan)(xuan)狀(zhuang)運動。在(zai)靜止(zhi)的(de)(de)空氣中,霧旋(xuan)(xuan)流(liu)呈圓形。如(ru)果氣旋(xuan)(xuan)流(liu)是(shi)(shi)圓的(de)(de),液旋(xuan)(xuan)流(liu)也是(shi)(shi)圓的(de)(de),如(ru)果氣旋(xuan)(xuan)流(liu)不(bu)是(shi)(shi)圓的(de)(de),液旋(xuan)(xuan)流(liu)會受(shou)其影響(xiang),變(bian)形拉(la)扁(4)



當圓錐形氣(qi)體(ti)分布器布風(feng)不均勻時(shi),從出(chu)(chu)風(feng)口吹出(chu)(chu)的氣(qi)體(ti),在一(yi)些位(wei)(wei)置流(liu)(liu)速高,在另(ling)一(yi)些位(wei)(wei)置流(liu)(liu)速低,形成的氣(qi)旋流(liu)(liu)場就(jiu)是非圓形的,氣(qi)速高的地方(fang)形成突出(chu)(chu),把液霧帶至器壁(bi),粘壁(bi)成疤。

24懈決方案

解決方(fang)案:氣旋流場修圓,削剪突出部,填補低洼處。

25具(ju)體措施(shi)

根據結疤位置,可判斷(duan)局部(bu)進氣流(liu)量的高低,采用調節阻力的方法控制局部(bu)氣流(liu)速度。

26運行情況

改造后試車運行(xing)參數示于表1,試車中觀察(cha)到的粘壁情況如下(5)

較以(yi)前有很大(da)改觀,塔頂較干凈。A區粘(zhan)料厚(hou)度(du)20m mB區粘料厚(hou)度lOm mC區粘料厚度<5m mD區粘料厚度(du)<5m m。粘壁物料棚松、能自動脫(tuo)落,掉下離心塔底(di)部后能摔碎,不會堵內(nei)置(zhi)旋風器,刮板出(chu)料機也(ye)未出(chu)現堵料現象(6),出料較(jiao)快,運行(xing)平穩(wen),干燥效(xiao)果(guo)較(jiao)好,產品質(zhi)量穩(wen)定。

存在少量粘(zhan)壁,主(zhu)要(yao)是(shi)熱風(feng)溫度(du)受熱風(feng)爐(lu)的制(zhi)約(yue)上(shang)不(bu)去。半年后,工廠(chang)對熱風(feng)爐(lu)進行(xing)了改造(zao),熱風(feng)溫度(du)達到(dao)450℃,試車(che)時出現的少(shao)量粘壁問(wen)題(ti)完(wan)全解決。

3壓力(li)噴霧干燥(zao)塔粘壁解(jie)決方案

31噴霧(wu)塔(ta)粘(zhan)壁結疤(ba)情(qing)況

壓力(li)噴霧干燥塔塔徑56米,塔高(gao)45米(mi),設計生產(chan)能力3萬噸/年(nian),建成(cheng)后由于(yu)粘壁現象十分嚴重,塔壁上形(xing)成(cheng)型(xing)如鐘乳筍狀疤

(7),掛滿塔(ta)壁中部。

32粘壁原因診斷(duan)

(2)塔(ta)(ta)頭布(bu)風(feng)結構不合理,從(cong)塔(ta)(ta)頭結構圖(tu)8分析,存(cun)在如下的問題:側進(jin)風(feng)(feng)造成(cheng)截(jie)面(mian)流(liu)速(su)紊亂;多(duo)孔(kong)整(zheng)流(liu)板(ban)與布風(feng)(feng)板(ban)位(wei)顛倒,布風(feng)(feng)板(ban)在下,整(zheng)流(liu)板(ban)在上(shang);布風(feng)(feng)板(ban)孔(kong)太大,①150mm,形成漩(xuan)渦,起不到(dao)布風作用整流板(ban)高(gao)度太小(xiao),約50mm,起不(bu)到(dao)整流作用。經過布風和整流后的氣流參差(cha)不(bu)齊(8),非常紊(wen)亂(luan),裹挾(xie)和夾帶(dai)霧滴和半干料粘壁。

(2)霧(wu)化器霧(wu)錐(zhui)角度偏大,霧(wu)錐(zhui)直接掃到塔壁(9),加之高壓柱塞泵壓力(li)不足,霧滴直徑大,到達塔(ta)壁的霧滴尚未干燥(zao),隨即粘附在塔(ta)壁上(shang)(shang),從鐘(zhong)乳筍狀塊物形成過程的分析,是漿液直接噴(pen)到塔(ta)壁上(shang)(shang)形成的。

 

(2)霧(wu)化(hua)器霧(wu)錐角度(du)偏大,霧(wu)錐直接掃到塔(ta)壁(9),加之高壓(ya)柱塞泵壓(ya)力(li)不足,霧滴直徑(jing)大,到(dao)達塔壁(bi)的(de)霧滴尚未干(gan)燥,隨即粘附在(zai)塔壁(bi)上(shang),從(cong)鐘乳筍狀塊物形成過(guo)程的(de)分析,是漿液直接噴到(dao)塔壁(bi)上(shang)形成的(de)。

用水做實驗(yan)測定噴(pen)嘴霧錐角為(wei)78 o(圖(tu)10),計算得霧(wu)錐達到(dao)塔(ta)壁的高度胙34m,即霧錐(zhui)在噴(pen)嘴下方34m處(chu)掃到塔(ta)壁(bi)(bi),霧滴行程太短,到達塔(ta)壁(bi)(bi)時尚未干燥,故而粘(zhan)壁(bi)(bi)。

試車結論如下:(1)粘壁問題已經(jing)成(cheng)功解(jie)決; (2)產品粒(li)度:3060目,占(zhan)70%,說(shuo)明產品粒度比較均勻; (3)各(ge)試樣的水分含(han)量均低(di)于(yu)2%,干燥(zao)效果良好。

33解決方(fang)案

(1)改善塔頭(tou)布風特(te)性,剪齊梳(shu)順。

具(ju)體措施:1)塔頂垂直向(xiang)下進風(feng);2)上游設置(zhi)低阻布風板(剪齊)3)下游設置加(jia)長型氣體(ti)整流板(ban)(梳順),形成均勻一致的平(ping)行氣流(11)

(2)改(gai)造霧(wu)(wu)化(hua)器,減小霧(wu)(wu)化(hua)角(jiao),增(zeng)加霧(wu)(wu)滴(di)觸壁前(qian)的飛行路程;同時(shi)提(ti)高霧(wu)(wu)化(hua)壓(ya)力(li),減小霧(wu)(wu)滴(di)直徑,使達到塔壁的液滴(di)已接近干燥。

34試車結果(guo)

在試車(che)過(guo)程中(zhong), (1)采用單槍運(yun)行;

(2)噴槍霧化角500 (3)霧化(hua)壓力由3MPa升到4MPa。投料試車運行4小時,停車后檢查塔壁,未(wei)見有粘壁現象(xiang)(12)

4、經驗總結:

噴(pen)霧(wu)干燥塔同(tong)時存(cun)在著(zhu)氣流(liu)場(chang)和液霧(wu)流(liu)場(chang),這兩種流(liu)場(chang)相互耦合(he),彼此作用,決定著(zhu)霧(wu)滴(di)的運動和傳熱傳質過程。解決噴(pen)霧(wu)塔粘壁問題的關(guan)鍵(jian),是構造適當的流(liu)場(chang)形態(tai)。離心噴(pen)霧(wu)塔的流(liu)場(chang)結(jie)構,核心在于一個(ge)“圓”字(zi),壓(ya)力噴(pen)霧(wu)塔的流(liu)場(chang)形態(tai),關(guan)鍵(jian)是在“平(ping)行”二(er)字(zi)。




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